一种q195m高效防絮流含铝钢开台工艺及含铝钢

文档序号:1900988 发布日期:2021-11-30 浏览:9次 >En<

阅读说明:本技术 一种q195m高效防絮流含铝钢开台工艺及含铝钢 (Q195M efficient flocculation-flow-preventing aluminum-containing steel opening process and aluminum-containing steel ) 是由 张典红 刘坤 杨志宁 李勇生 郭志强 何超 刘飞 王洪伟 李永升 于 2021-08-25 设计创作,主要内容包括:本发明公开了一种Q195M高效防絮流含铝钢开台工艺及含铝钢,属于炼钢技术领域,包括:S1、选择生产模式;S2、设置生产工艺流程;S3、炼钢工序:开台Q195M钢种转炉终点,控制在0.06~0.09%,一次倒炉,加硅铝钡脱氧,控制Al小于0.010%;S4、精炼工序:采用双精炼炉模式,炉前配加精炼造渣料,Q195M钢水全氧控制在70±10ppm,钢水开浇温度降低15℃,控制在1610℃;S5、连铸工序:梳理开浇准备工作,使中包停止烘烤到大包开浇的时间控制在2min以内;开台采用“试棒,慢开,缓涨,见液面,调正常”的方法;利用低温快浇,使开台后1炉钢内拉速快速提升到正常拉速。(The invention discloses a Q195M high-efficiency flocculation-preventing aluminum-containing steel opening process and aluminum-containing steel, belonging to the technical field of steel making and comprising the following steps: s1, selecting a production mode; s2, setting a production process flow; s3, a steel-making process: opening a converter of Q195M steel grade at the end point, controlling the end point to be 0.06-0.09%, turning down the converter once, adding silicon, aluminum and barium for deoxidation, and controlling Al to be less than 0.010%; s4, refining: adopting a double refining furnace mode, adding a refining slag-making material in front of the furnace, controlling the total oxygen content of Q195M molten steel at 70 &#43;/-10 ppm, reducing the casting temperature of the molten steel by 15 ℃, and controlling the temperature at 1610 ℃; s5, continuous casting process: carding casting preparation work, and controlling the time from the middle ladle stopping baking to the large ladle casting within 2 min; the method of &#39;test bar, slow opening, slow expansion, liquid level and normal adjustment&#39; is adopted for opening the platform; and (3) rapidly increasing the pulling speed in the furnace steel 1 after the start of the platform to the normal pulling speed by utilizing low-temperature rapid casting.)

一种Q195M高效防絮流含铝钢开台工艺及含铝钢

技术领域

本发明属于炼钢技术领域,具体涉及一种Q195M高效防絮流含铝钢开台工艺。

背景技术

近年来,随着产业结构的不断调整,开发高铝含量冷墩钢势在必行,受制钢水可浇性差、水口絮流等因素,连铸开台成功率低和非正常停浇次数多,导致成本上升。原因是高级别冷墩钢碳、硅含量低,铝含量高,要求转炉终点拉碳低,钢水易过氧化,铝合金加入量大,铝脱氧产物多;连铸开浇时二次氧化严重;为避免开浇絮流开浇炉次钢水温度控制较高,造成开浇后拉速长时间不能达到正常拉速,水口处压力低氧化物易富集。为此,开发一种Q195M高效防絮流含铝钢开台工艺显得是尤为重要。

发明内容

本发明为解决公知技术中存在的技术问题,提供一种Q195M高效防絮流含铝钢开台工艺及含铝钢。

本发明的第一目的是提供一种Q195M高效防絮流含铝钢开台工艺,至少包括:

S1、选择生产模式:第1炉195M开台、第2炉后浇注含铝钢种;

S2、生产工艺流程为:混铁炉(高炉铁水由铁水罐兑入混铁炉,铁水在混铁炉内均匀成分、温度后兑入炼钢铁包)、顶底复吹转炉(利用氧枪喷吹的氧气、底吹氩气和造渣料将铁水冶炼成成分、温度符合要求的钢水)、双LF精炼炉(通过还原性顶渣和底吹氩气搅拌降低钢水氧和硫含量、去除夹杂物,提高钢水纯净度,并进行成分微调)、方坯连铸机(合格钢水由钢包注入中间包内,通过中间包分流注入结晶器,经冷却、矫直、切割成所需定尺的钢坯);

S3、炼钢工序:开台Q195M钢种转炉终点,控制在0.06~0.09%,一次倒炉,加硅铝钡脱氧,控制Al小于0.010%;

S4、精炼工序:采用双精炼炉模式,炉前配加精炼造渣料,Q195M钢水全氧控制在70±10ppm,钢水开浇温度降低15℃,控制在1610℃;

S5、连铸工序:梳理开浇准备工作,使中包停止烘烤到大包开浇的时间控制在2min以内;开台采用“试棒,慢开,缓涨,见液面,调正常”的方法;利用低温快浇,使开台后1炉钢内拉速快速提升到正常拉速。

本发明的第二目的是提供一种含铝钢,由上述Q195M高效防絮流含铝钢开台工艺制备得到。

本发明具有的优点和积极效果是:

本发明针对高铝钢开台成功率低,通过采用Q195M开台技术,控制Q195M钢水氧含量,减少开台钢水温降,降低开台钢水温度,使1炉钢内快速达到正常拉速,保证高铝钢的生产;

高含铝钢开台成功率和连浇炉数大幅度提升,避免了因生产中断造成的成本上升,从而降低了高含铝钢制造成本,提高了市场竞争力。

具体实施方式

为能进一步了解本发明的发明内容、特点及功效,兹例举以下实施例,并详细说明如下:

本发明的技术方案为:

一种Q195M高效防絮流含铝钢开台工艺,(1)根据开台钢水需求进行Q195M钢成分设计,利用低铝含量钢水的特性,通过转炉高拉碳、双挡渣技术减少脱氧产物,精炼炉精确控制Q195M钢水技术提高钢水可浇性。(2)采用低温开浇技术。通过优化生产组织模式,梳理开浇前的准备工作,缩短开浇准备时间,减少中包温降,保证中间包钢水温度。(3)采用“试棒,慢开,缓涨,见液面,调正常”的开浇方法,开台后1炉钢内拉速提升到正常拉速。

本申请根据开台钢水需求进行Q195M钢成分设计,控制Q195M钢水氧含量,降低开台钢水温度,使1炉钢内快速达到正常拉速,保证高铝钢的生产:

本申请根据开台钢水需求进行Q195M钢成分设计;用1炉低铝钢(Q195M)起步开台,开台钢水温度降低15℃,以便开台后快速达到正常拉速,第2炉开始生产高含铝钢;

所得结果为:高含铝钢开台成功率100%,非正常停浇为零。工艺控制水平得到提高,生产成本降低。

具体步骤如下:

(1)生产模式:第1炉195M+含铝钢种(如ML08Al等)

(2)生产工艺流程为:混铁炉→顶底复吹转炉→双LF精炼炉→方坯连铸机。

(3)炼钢工序:开台Q195M钢种转炉终点,控制在0.06~0.09%,一次倒炉严禁补吹操作,降低钢水氧化性,加硅铝钡脱氧,控制Al<0.010%,减少脱氧产物,并防止钢水过低。

(4)精炼工序:采用双精炼炉模式,快速成渣(炉前配加精炼造渣料),保证脱氧和去夹杂时间,Q195M钢水控制在70±10ppm,钢水开浇温度降低15℃,控制在1610℃。

(5)连铸工序:梳理开浇准备工作,使中包停止烘烤到大包开浇的时间控制在2min以内;开台采用“试棒,慢开,缓涨,见液面,调正常”的方法。利用低温快浇,使开台后1炉钢内拉速快速提升到正常拉速。

一种含铝钢,由上述Q195M高效防絮流含铝钢开台工艺制备得到。

以上所述仅是对本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,凡是依据本发明的技术实质对以上实施例所做的任何简单修改,等同变化与修饰,均属于本发明技术方案的范围内。

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