一种高磷if钢高洁净度的冶炼方法

文档序号:1916937 发布日期:2021-12-03 浏览:9次 >En<

阅读说明:本技术 一种高磷if钢高洁净度的冶炼方法 (Smelting method for high-phosphorus IF steel with high cleanliness ) 是由 邱在军 邓勇 张虎 张雷 徐志亮 戴纪 王雨 李勇 于 2021-07-30 设计创作,主要内容包括:本发明公开了一种高磷IF钢高洁净度的冶炼方法,属于高磷钢冶炼技术领域。它包括以下操作步骤:在转炉供氧量达到200m~(3)-500m~(3)的第一阶段内,加入第一批料,其中第一批料包括石灰和镁球,且第一批料中石灰为石灰总加入量的70%;在转炉供氧量达到2500m~(3)-2800m~(3)的第二阶段内,加入第二批料,其中第二批料包括石灰,且第二批料中石灰为石灰总加入量的20%;在转炉供氧量达到6000m~(3)-6300m~(3)的第三阶段内,加入第三批料,其中第三批料包括石灰、碳化硅,第三批料中石灰为石灰总加入量的10%。针对现有技术问题,有必要研究一种高磷IF钢高洁净度的冶炼方法,能够有效保证高磷IF钢在冶炼过程不发生喷溅,且终点氧含量低、洁净度高。(The invention discloses a high-phosphorus IF steel smelting method with high cleanliness, and belongs to the technical field of high-phosphorus steel smelting. The method comprises the following operation steps: oxygen supply in the converter reaches 200m 3 ‑500m 3 Wherein the first batch comprises lime and magnesium balls and the lime in the first batch is 70% of the total lime addition; oxygen supply amount in the converter reaches 2500m 3 ‑2800m 3 A second batch is added, wherein the second batch comprises lime, and the lime in the second batch accounts for 20% of the total lime added; oxygen supply amount in the converter reaches 6000m 3 ‑6300m 3 And (3) adding a third batch, wherein the third batch comprises lime and silicon carbide, and the lime in the third batch accounts for 10% of the total added amount of the lime. Aiming at the problems of the prior art, the research is necessaryThe smelting method for the high-phosphorus IF steel with high cleanliness can effectively ensure that the high-phosphorus IF steel does not splash in the smelting process, and has low end-point oxygen content and high cleanliness.)

一种高磷IF钢高洁净度的冶炼方法

技术领域

本发明属于高磷钢冶炼技术领域,更具体地说,涉及一种高磷IF钢高洁净度的冶炼方法。

背景技术

高磷IF钢因其具有高强度和超深冲性,近年来其开发和应用得到了迅速发展,该类钢可用于制造复杂的汽车结构件,如轿车延伸支架、悬挂安装梁、转向机安装支梁、加强板等,并且逐渐用于汽车面板,因此对钢液洁净度的要求较高。

高磷IF钢在冶炼过程因需要的出钢温度高、钢水磷高,导致冶炼前期快速升温、且炉内碱度低,极易造成爆发性喷溅。现有的冶炼方法有以下两种:①通过增加石灰加入量,提高炉渣碱度来控制爆发性喷溅的发生,但此方法造成钢水磷含量较低,后工序需要添加大量磷铁,成本较高;②通过增加冶炼废钢量,降低前期升温速度,能够有效遏制爆发性喷溅的发生,但副枪TSC测量时出现热量不足,极易造成终点过氧化、终点氧高的情况,影响高磷IF钢的洁净度。针对上述问题,有必要研究一种高磷IF钢高洁净度的冶炼方法,能够有效保证高磷IF钢在冶炼过程不发生喷溅,且终点氧含量低、洁净度高。

关于高磷IF钢的冶炼方法已有大量专利文献公开,如申请号2018111050746的专利,公开了一种高磷IF钢及其冶炼方法,经过转炉冶炼、RH精炼和连铸完成;高磷IF钢成分为:C: 0.0025~0.0030wt%,Mn:0.55~0.65wt%,Si:0.50~0.60wt%,S:≤0.01wt%,P:0.090~ 0.10wt%,Nb:0.020~0.025wt%,B:0.0005wt%,余量为Fe。采用该方法浇注高磷IF钢时,其结晶器液面波动明显降低,铸坯中大型夹杂物含量较低,冷轧过程中轧材缺陷率降低,有明显的经济效益。

又如申请号2018115024168的专利,公开了一种转炉冶炼高磷钢的方法,包括如下步骤:第一步:转炉开吹5min内一次性加完活性石灰和轻烧白云石,终渣碱度控制在2.0~2.5,冶炼过程氧压0.85~1.00Mpa;吹炼枪位比正常脱磷炉次低100~200mm,吹炼过程氧枪采用高—低—低枪位,控制终点碳温命中;在吹氧80%~85%时副枪测TSC的熔池温度控制在 1610℃~1640℃;吹氧结束前100秒内禁止加冷料;第二步:转炉终点控C:0.04~0.09%,出钢温度控制在1645℃~1685℃,终点控P:0.040~0.070%;第三步:出完钢后倒部分炉渣,轻烧白云石溅渣护炉,根据溅渣后渣量情况,决定是否需要倒渣,留渣量控制在3~5t,进行下炉含磷钢冶炼。该方案既能降低渣料和合金消耗,又能确保转炉连续平稳冶炼。

发明内容

1、要解决的问题

针对上述问题,有必要研究一种高磷IF钢高洁净度的冶炼方法,不仅能够有效遏制高磷IF 钢在冶炼过程中爆发性喷溅的发生,同时还能够有效降低冶炼终点氧含量,提高钢水的洁净度。

2、技术方案

为解决上述问题,本发明采用如下的技术方案。

一种高磷IF钢高洁净度的冶炼方法,包括以下操作步骤:

S1:在转炉供氧量达到200m3-500m3的第一阶段内,加入第一批料,其中第一批料包括石灰和镁球,且第一批料中石灰为石灰总加入量的70%;

S2:在转炉供氧量达到2500m3-2800m3的第二阶段内,加入第二批料,其中第二批料包括石灰,且第二批料中石灰为石灰总加入量的20%;

S3:在转炉供氧量达到6000m3-6300m3的第三阶段内,加入第三批料,其中第三批料包括石灰、碳化硅,第三批料中石灰为石灰总加入量的10%。

更进一步,当转炉供氧量为0m3-6000m3时,氧枪枪位为1.95±0.05m;当转炉供氧量为6000m 3以上,且在副枪TSC测量结束前这一阶段内,氧枪枪位为2.15±0.15m;在副枪TSC测量结束后至冶炼终点的这一阶段内,氧枪枪位为1.80±0.05m。

更进一步,在转炉供氧量达到0m3-2500m3时,氧枪的供氧流量为63000±1000m3/h;在转炉供氧量达到2500m3-6000m3时,氧枪的供氧流量为58000±1000m3/h;

更进一步,在转炉供氧量达到6000m3以上,且副枪TSC测量前,这一阶段内氧枪的供氧流量为63000±1000m3/h;在副枪TSC测量期间,氧枪的供氧流量为32000±1000m3/h;在副枪TSC测量结束后至冶炼终点这一阶段,氧枪的供氧流量为63000±1000m3/h。

更进一步,在转炉供氧量达到0m3-3000m3时,向转炉内底吹氮气,且氮气流量为594±100m 3/h。

更进一步,在转炉供氧量达到3000m3以上,且在副枪TSC测量结束这一阶段内,向转炉内底吹氩气,氩气流量为594±100m3/h。

更进一步,在副枪TSC测量结束后至副枪TSO开始测量这一阶段,向转炉内底吹氩气,且氩气流量为1980±100m3/h。

更进一步,控制转炉终点的氧含量≤400ppm,出钢温度控制在1665℃~1685℃,P在钢水中的质量百分比含量为0.025%~0.040%。

3、有益效果

相比于现有技术,本发明的有益效果为:

(1)本发明的一种高磷IF钢高洁净度的冶炼方法,通过优化装入制度、供氧制度、底吹制度,采用高废钢比和降低易喷溅期的供氧强度,改善冶炼前期反应动力学和热力学条件,炉内升温放缓,过程容易控制,有效遏制爆发性喷溅的发生。

(2)本发明的一种高磷IF钢高洁净度的冶炼方法,经过易喷溅期后对转炉钢水进行热量补充,确保副枪TSC测量时热量富裕,辅吹和停止供氧后的适时强搅拌,有效降低碳氧积,获得了较低的钢水氧含量,显著降低了脱氧成本,改善了钢水洁净度,减少了夹杂的产生,促进了冶炼技术经济指标的改善,提高了产品市场竞争力。

(3)本发明的一种高磷IF钢高洁净度的冶炼方法,通过现场观察和大数据分析,高磷IF 钢爆发性喷溅通常发生在冶炼2.8min-5.3min这一时间段内,在冶炼供氧6000m3时,此时大概在冶炼6min左右,即在冶炼5.3min后,避免在易喷溅期2.8min-5.3min内加入碳化硅,降低爆发性喷溅发生的可能性。而如果选择在2.8min之前加入碳化硅,会导致炉渣碱度降低,进而增加爆发性喷溅发生的可能性。自碳化硅加入炉内后的一段时间内,氧化反应放出大量热量,炉内快速升温,造成脱磷困难,使得钢水终点磷含量偏高。如果太晚加入碳化硅,又会导致终点的磷含量较低,则需要增加后道工序中磷铁的添加量,提高了生产成本。

具体实施方式

下面结合具体实施例对本发明进一步进行描述。

实施例1

300吨转炉,前一炉出完钢,正常翻渣留渣,溅渣护炉后,根据静态模型计算,加废钢,兑铁水,开始冶炼,本实施例的一种高磷IF钢高洁净度的冶炼方法,铁水包括以下质量百分比的化学成分:C:4.40%-4.80%、Si:0.20%-0.50%、Mn:0.12%-0.18%、P:0.090%-0.155%、 S:0.001%-0.004%、V:0.025%-0.065%、Ti:0.034%-0.118%,其余的为Fe和其他杂质。具体地,本实施例中铁水包括以下质量百分比的化学成分:C:4.55%,Si:0.29%,Mn:0.15%,P:0.092%, S:0.002%,V:0.029%,Ti:0.045%,其余的为Fe和其他杂质。其中铁水预处理后温度为1371℃,铁水重量为279.2吨,普通废钢重量为54.34吨的和渣钢重量为7.86吨,提高废钢比,放缓冶炼前期的升温速度,有效遏制爆发性喷溅的发生。

本实施例的一种高磷IF钢高洁净度的冶炼方法包括以下操作步骤:

S1:在转炉供氧量达到200m3-500m3的第一阶段内,加入第一批料,其中第一批料包括石灰和镁球,且第一批料中石灰为石灰总加入量的70%,石灰分三批次加入,第一次加入70%的石灰总加入量,第二次加入20%的石灰总加入量,第三次加入10%的石灰总加入量。

S2:在转炉供氧量达到2500m3-2800m3的第二阶段内,加入第二批料,其中第二批料包括石灰,且第二批料中石灰为石灰总加入量的20%。

S3:在转炉供氧量达到6000m3-6300m3的第三阶段内,加入第三批料,其中第三批料包括石灰、碳化硅,第三批料中石灰为石灰总加入量的10%。具体地,本实施例中在转炉供氧量达到200m3-500m3的第一阶段内,加入第一批料,其中第一批料包括石灰:5747kg、镁球:819kg;在转炉供氧量达到2500m3-2800m3的第二阶段内,加入第二批料,其中第二批料包括石灰:1642kg;在转炉供氧量达到6000m3-6300m3的第三阶段内,加入第三批料,其中第三批料包括石灰:821kg、碳化硅:1063kg。

加入碳化硅,能够有效增加炉内钢水热量,确保副枪TSC测量时热量足,保证终点氧含量较低,能够有效提高钢水的洁净度。通过现场观察和大数据分析,高磷IF钢爆发性喷溅通常发生在冶炼2.8min-5.3min这一时间段内,本实施例在冶炼供氧6000m3时,此时大概在冶炼 6min左右,即在冶炼5.3min后,避免在易喷溅期2.8min-5.3min内加入碳化硅,降低爆发性喷溅发生的可能性。而如果选择在2.8min之前加入碳化硅,会导致炉渣碱度降低,进而增加爆发性喷溅发生的可能性。自碳化硅加入炉内后的一段时间内,氧化反应放出大量热量,炉内快速升温,造成脱磷困难,使得钢水终点磷含量偏高。如果太晚加入碳化硅,又会导致终点的磷含量较低,则需要增加后道工序中磷铁的添加量,提高了生产成本。

当转炉供氧量为0m3-6000m3时,氧枪枪位为1.95±0.05m,此时氧枪枪位较低,对钢水的冲击力更大,有效降低了炉渣中氧化铁的含量,从而有效遏制爆发性喷溅的发生。当转炉供氧量为6000m3以上,且在副枪TSC测量结束前这一阶段内,氧枪枪位为2.15±0.15m;在副枪TSC测量结束后至冶炼终点的这一阶段内,氧枪枪位为1.80±0.05m。具体地,本实施例中当转炉供氧量为0m3-6000m3时,氧枪枪位为2.00m;当转炉供氧量为6000m3以上,且在副枪TSC测量结束前这一阶段内,氧枪枪位为2.20m;在副枪TSC测量结束后至冶炼终点的这一阶段内,氧枪枪位为1.85m。

在转炉供氧量达到0m3-2500m3时,氧枪的供氧流量为63000±1000m3/h;在转炉供氧量达到2500m3-6000m3时,氧枪的供氧流量为58000±1000m3/h;转炉供氧量达到2500m3 -6000m3时,钢水冶炼处于易喷溅期,在此阶段,降低供氧量,减少对钢水的冲击,避免钢水发生剧烈的氧化还原反应,减少爆发性喷溅的发生概率。

在转炉供氧量达到6000m3以上,且副枪TSC测量前,这一阶段内氧枪的供氧流量为63000 ±1000m3/h;在副枪TSC测量期间,氧枪的供氧流量为32000±1000m3/h,在副枪TSC测量阶段,降低供氧量,能够方便副枪TSC进行取样和测量。在副枪TSC测量结束后至冶炼终点这一阶段,氧枪的供氧流量为63000±1000m3/h。具体地,本实施例中在转炉供氧量达到0m3-2500m3时,氧枪的供氧流量为63000m3/h;在转炉供氧量达到2500m3-6000m3时,氧枪的供氧流量为59000m3/h;在转炉供氧量达到6000m3以上,且副枪TSC测量前,这一阶段内氧枪的供氧流量为63000m3/h;在副枪TSC测量期间,氧枪的供氧流量为32000m3/h;在副枪TSC测量结束后至冶炼终点这一阶段,氧枪的供氧流量为63000m3/h。

在转炉供氧量达到0m3-3000m3时,向转炉内底吹氮气,且氮气流量为594±100m3/h。底吹氮气,便于生产成本的控制。在转炉供氧量达到3000m3以上,且在副枪TSC测量结束这一阶段内,向转炉内底吹氩气,氩气流量为594±100m3/h,氩气流量确保底吹不回流。在副枪TSC测量结束后至副枪TSO开始测量这一阶段,向转炉内底吹氩气,且氩气流量为1980±100m3/h,能够有效降低碳氧积,从而降低终点氧含量,提高钢水的洁净度。本实施例经过易喷溅期后对转炉钢水进行热量补充,确保副枪TSC测量时热量富裕,辅吹和停止供氧后的适时强搅拌,有效降低碳氧积,获得了较低的钢水氧含量,显著降低了脱氧成本,改善了钢水洁净度,减少了夹杂的产生,促进了冶炼技术经济指标的改善,提高了产品市场竞争力。本实施例中控制转炉终点的氧含量≤400ppm,出钢温度控制在1665℃~1685℃,P在钢水中的质量百分比含量为0.025%~0.040%。具体地,本实施例中在转炉供氧量达到0m3-3000m3时,向转炉内底吹氮气,且氮气流量为594m3/h;在转炉供氧量达到3000m3以上,且在副枪TSC测量结束这一阶段内,向转炉内底吹氩气,氩气流量为594m3/h;在副枪TSC测量结束后至副枪TSO开始测量这一阶段,向转炉内底吹氩气,且氩气流量为1980m3/h。冶炼过程无喷溅,钢水净重319.5t,副枪TSC测量温度1642.7℃,副枪TSO测量温度1675.6℃,终点钢水中的氧含量388ppm,化验钢水中P:0.0321%。

本实施例通过优化装入制度、供氧制度、底吹制度,采用高废钢比和降低易喷溅期的供氧强度,改善冶炼前期反应动力学和热力学条件,炉内升温放缓,过程容易控制,有效遏制爆发性喷溅的发生,且可有效降低铁钢比,终点氧含量较低,洁净度较高。

实施例2

本实施例的一种高磷IF钢高洁净度的冶炼方法,与实施例1基本一致,其不同之处在于,本实施例中铁水包括以下质量百分比的化学成分:C:4.60%,Si:0.33%,Mn:0.12%,P:0.105%, S:0.001%,V:0.046%,Ti:0.063%,其中铁水预处理后温度为1353℃,铁水重量为284.9吨,向铁水中加入50.79吨的普通废钢重量和9.69吨的渣钢。

本实施例中在转炉供氧量达到200m3-500m3的第一阶段内,加入第一批料,其中第一批料包括石灰:5915kg、镁球:1551kg;在转炉供氧量达到2500m3-2800m3的第二阶段内,加入第二批料,其中第二批料包括石灰:1690kg;在转炉供氧量达到6000m3-6300m3的第三阶段内,加入第三批料,其中第三批料包括石灰:845kg、碳化硅:1080kg。

当转炉供氧量为0m3-6000m3时,氧枪枪位为1.95m;当转炉供氧量为6000m3以上,且在副枪TSC测量结束前这一阶段内,氧枪枪位为2.15m;在副枪TSC测量结束后至冶炼终点的这一阶段内,氧枪枪位为1.80m。在转炉供氧量达到0m3-2500m3时,氧枪的供氧流量为62000m3/h;在转炉供氧量达到2500m3-6000m3时,氧枪的供氧流量为58000m3/h;在转炉供氧量达到6000m3以上,且副枪TSC测量前,这一阶段内氧枪的供氧流量为62000m3/h;在副枪TSC测量期间,氧枪的供氧流量为31000m3/h;在副枪TSC测量结束后至冶炼终点这一阶段,氧枪的供氧流量为62000m3/h。

在转炉供氧量达到0m3-3000m3时,向转炉内底吹氮气,且氮气流量为550m3/h;在转炉供氧量达到3000m3以上,且在副枪TSC测量结束这一阶段内,向转炉内底吹氩气,氩气流量为550m3/h;在副枪TSC测量结束后至副枪TSO开始测量这一阶段,向转炉内底吹氩气,且氩气流量为2050m3/h。冶炼过程无喷溅,钢水净重314.8t,副枪TSC测量温度1629.8℃,副枪TSO测量温度1670.5℃,终点钢水中的氧含量351ppm,化验钢水中P:0.0265%。

实施例3

本实施例的一种高磷IF钢高洁净度的冶炼方法,与实施例1基本一致,其不同之处在于,本实施例中铁水包括以下质量百分比的化学成分:C:4.58%,Si:0.45%,Mn:0.13%,P:0.108%, S:0.001%,V:0.042%,Ti:0.096%,其中铁水预处理后温度为1302℃,铁水重量为270.3吨,向铁水中加入65.6吨的普通废钢。

本实施例中在转炉供氧量达到200m3-500m3的第一阶段内,加入第一批料,其中第一批料包括石灰:6888kg、镁球:1953kg;在转炉供氧量达到2500m3-2800m3的第二阶段内,加入第二批料,其中第二批料包括石灰:1968kg;在转炉供氧量达到6000m3-6300m3的第三阶段内,加入第三批料,其中第三批料包括石灰:984kg、碳化硅:1762kg。

当转炉供氧量为0m3-6000m3时,氧枪枪位为1.90m;当转炉供氧量为6000m3以上,且在副枪TSC测量结束前这一阶段内,氧枪枪位为2.00m;在副枪TSC测量结束后至冶炼终点的这一阶段内,氧枪枪位为1.75m。在转炉供氧量达到0m3-2500m3时,氧枪的供氧流量为64000m3/h;在转炉供氧量达到2500m3-6000m3时,氧枪的供氧流量为57000m3/h;在转炉供氧量达到6000m3以上,且副枪TSC测量前,这一阶段内氧枪的供氧流量为64000m3/h;在副枪TSC测量期间,氧枪的供氧流量为33000m3/h;在副枪TSC测量结束后至冶炼终点这一阶段,氧枪的供氧流量为64000m3/h。

在转炉供氧量达到0m3-3000m3时,向转炉内底吹氮气,且氮气流量为634m3/h;在转炉供氧量达到3000m3以上,且在副枪TSC测量结束这一阶段内,向转炉内底吹氩气,氩气流量为634m3/h;在副枪TSC测量结束后至副枪TSO开始测量这一阶段,向转炉内底吹氩气,且氩气流量为2020m3/h。冶炼过程无喷溅,钢水净重316.8t,副枪TSC测量温度1636.7℃,副枪TSO测量温度1683.1℃,终点钢水中的氧含量430ppm,化验钢水中P:0.0333%。

实施例4

本实施例的一种高磷IF钢高洁净度的冶炼方法,与实施例1基本一致,其不同之处在于,本实施例中铁水包括以下质量百分比的化学成分:C:4.67%,Si:0.45%,Mn:0.17%,P:0.096%, S:0.002%,V:0.024%,Ti:0.072%,其中铁水预处理后温度为1348℃,铁水重量为277吨,向铁水中加入58.26吨的普通废钢和8.87吨的渣钢。

本实施例中在转炉供氧量达到200m3-500m3的第一阶段内,加入第一批料,其中第一批料包括石灰:6951kg、镁球:1314kg;在转炉供氧量达到2500m3-2800m3的第二阶段内,加入第二批料,其中第二批料包括石灰:1986kg;在转炉供氧量达到6000m3-6300m3的第三阶段内,加入第三批料,其中第三批料包括石灰:993kg、碳化硅:1986kg。

当转炉供氧量为0m3-6000m3时,氧枪枪位为1.90m;当转炉供氧量为6000m3以上,且在副枪TSC测量结束前这一阶段内,氧枪枪位为2.00m;在副枪TSC测量结束后至冶炼终点的这一阶段内,氧枪枪位为1.75m。在转炉供氧量达到0m3-2500m3时,氧枪的供氧流量为63000m3/h;在转炉供氧量达到2500m3-6000m3时,氧枪的供氧流量为57000m3/h;在转炉供氧量达到6000m3以上,且副枪TSC测量前,这一阶段内氧枪的供氧流量为63000m3/h;在副枪TSC测量期间,氧枪的供氧流量为32000m3/h;在副枪TSC测量结束后至冶炼终点这一阶段,氧枪的供氧流量为63000m3/h。

在转炉供氧量达到0m3-3000m3时,向转炉内底吹氮气,且氮气流量为564m3/h;在转炉供氧量达到3000m3以上,且在副枪TSC测量结束这一阶段内,向转炉内底吹氩气,氩气流量为564m3/h;在副枪TSC测量结束后至副枪TSO开始测量这一阶段,向转炉内底吹氩气,且氩气流量为1996m3/h。冶炼过程无喷溅,钢水净重319.1t,副枪TSC测量温度1604.4℃,副枪TSO测量温度1674.7℃,终点钢水中的氧含量429ppm,化验钢水中P:0.0285%。本发明所述实例仅仅是对本发明的优选实施方式进行描述,并非对本发明构思和范围进行限定,在不脱离本发明设计思想的前提下,本领域工程技术人员对本发明的技术方案作出的各种变形和改进,均应落入本发明的保护范围。

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