一种减少亚包晶钢生产中液位波动的控制方法

文档序号:1868938 发布日期:2021-11-23 浏览:28次 >En<

阅读说明:本技术 一种减少亚包晶钢生产中液位波动的控制方法 (Control method for reducing liquid level fluctuation in production of sub-peritectic steel ) 是由 潘统领 杜林� 高立超 王一名 宋玉 李玉德 于 2021-09-13 设计创作,主要内容包括:本发明涉及亚包晶钢生产技术领域,尤其涉及一种减少亚包晶钢生产中液位波动的控制方法。1)采取如下措施减弱包晶反应:A、控制精炼加热时间≤10min;B、精炼进站补加合金,控制补加合金量小于1.5kg/t;C、精炼结束时控制碳含量;2)针对结晶器内坯壳均匀生长,采取如下措施:A、提高钢水过热度,控制在20℃~50℃;B、保护渣碱度不低于1.35;C、结晶器水缝流速控制在6.0m/s~8.0m/s;D、拉速恒定;3)针对二冷段内铸坯鼓肚,采取如下措施:A、生产前铸机辊缝±0.5mm,控制辊缝合格率;B、水嘴堵塞率不大于2%;C、增加二冷水强度,二冷比水量≥0.9kg/t。本发明使亚包晶钢生产液位波动降低70%以上,保证生产稳定顺行。(The invention relates to the technical field of hypo-peritectic steel production, in particular to a control method for reducing liquid level fluctuation in hypo-peritectic steel production. 1) The peritectic reaction is weakened by adopting the following measures: A. controlling the refining heating time to be less than or equal to 10 min; B. refining and feeding alloy, and controlling the amount of the alloy to be fed to be less than 1.5 kg/t; C. controlling the carbon content when the refining is finished; 2) aiming at the uniform growth of a blank shell in a crystallizer, the following measures are adopted: A. improving the superheat degree of the molten steel, and controlling the superheat degree to be 20-50 ℃; B. the alkalinity of the covering slag is not lower than 1.35; C. controlling the flow rate of a water gap of the crystallizer to be 6.0-8.0 m/s; D. the pulling speed is constant; 3) aiming at the bulging of the casting blank in the secondary cooling section, the following measures are taken: A. before production, the roll gap of the casting machine is &#43;/-0.5 mm, and the pass percent of the roll gap is controlled; B. the water nozzle blockage rate is not more than 2%; C. the strength of secondary cooling water is increased, and the specific water amount of the secondary cooling water is more than or equal to 0.9 kg/t. The invention reduces the liquid level fluctuation of the hypo-peritectic steel production by more than 70 percent and ensures the stable and smooth production.)

一种减少亚包晶钢生产中液位波动的控制方法

技术领域

本发明涉及亚包晶钢生产技术领域,尤其涉及一种减少亚包晶钢生产中液位波动的控制方法。

背景技术

亚包晶钢是指碳含量为0.07%~0.17%的普通碳素钢,由于其在浇铸凝固过程中处于包晶区(L+δ—γ),易发生包晶相变而引起体积收缩,这种体积不均匀收缩造成坯壳厚薄不均,产生的鼓肚在连铸机扇形段内不断挤压,使得结晶器液位波动不断增大,影响铸坯质量,严重时甚至出现漏钢。

目前,主要控制手段是降低拉速,增加坯壳厚度。虽然可缓解液位波动,但还是仍旧会产生液位波动,严重影响生产。

发明内容

为了克服现有技术的不足,本发明提供一种减少亚包晶钢生产中液位波动的控制方法,降低亚包晶钢生产中的液位波动,保证生产稳定顺行。

为了达到上述目的,本发明采用以下技术方案实现:

一种减少亚包晶钢生产中液位波动的控制方法,具体包括:

1、针对包晶反应,控碳含量,减弱包晶反应,采取如下措施:

1)减少精炼加热时间,控制精炼加热时间≤10min。

2)精炼进站补加合金量小于1.5kg/t,减少合金影响的增碳量。

3)碳成分窄范围按±0.005%控制,使碳含量尽可能避开包晶反应剧烈区间,通常为0.09%~0.11%。

2、针对结晶器内坯壳均匀生长,采取如下措施:

1)提高钢水过热度,控制在20℃~50℃。

2)高碱度保护渣,碱度不低于1.35,铸坯在结晶器内均匀冷却。

3)结晶器水缝流速控制在6.0m/s~8.0m/s。

4)控制拉速恒定,保证坯壳厚度稳定均匀生长。

3、针对二冷段内铸坯鼓肚,采取如下措施:

1)控制辊缝±0.5mm,使其合格率不低于90%。

2)控制水嘴堵塞率不大于2%,避免堵塞造成冷却强度不够,坯壳薄鼓肚挤压形成液位波动。

3)增加二冷水强度,控制比水量≥0.9kg/t。

与现有方法相比,本发明的有益效果是:

本发明针对包晶反应,控碳含量,减弱包晶反应,结晶器内坯壳均匀生长,二冷段内铸坯鼓肚,采取了有效的措施,使亚包晶钢生产液位波动降低70%以上,保证生产稳定顺行。

具体实施方式

本发明公开了一种减少亚包晶钢生产中液位波动的控制方法。本领域技术人员可以借鉴本文内容,适当改进工艺参数实现。特别需要指出的是,所有类似的替换和改动对本领域技术人员来说是显而易见的,它们都被视为包括在本发明。本发明的方法及应用已经通过较佳实施例进行了描述,相关人员明显能在不脱离本发明内容、精神和范围内对本文所述的方法和应用进行改动或适当变更与组合,来实现和应用本发明技术。

一种减少亚包晶钢生产中液位波动的控制方法,具体包括:

1、针对包晶反应,控碳含量,减弱包晶反应,采取如下措施:

1)减少精炼加热时间,控制精炼加热时间≤10min。

2)精炼进站补加合金量小于1.5kg/t,减少合金影响的增碳量。

3)提高精炼控制精度,碳成分窄范围按±0.005%控制,使碳含量尽可能避开包晶反应剧烈区间,通常为0.09%~0.11%。

2、针对结晶器内坯壳均匀生长,采取如下措施:

1)提高钢水过热度,控制在20℃~50℃。

2)高碱度保护渣,碱度不低于1.35,铸坯在结晶器内均匀冷却。

3)结晶器水缝流速控制在6.0m/s~8.0m/s。

4)控制拉速恒定,保证坯壳厚度稳定均匀生长。

3、针对二冷段内铸坯鼓肚,采取如下措施:

1)加强扇形段整备,提高辊缝合格率,辊缝±0.5mm合格率不低于90%,减轻由于辊缝不好造成鼓肚挤压形成液位波动。

2)加强二冷水嘴检查,水嘴堵塞率不大于2%,避免堵塞造成冷却强度不够,坯壳薄鼓肚挤压形成液位波动。

3)增加二冷水强度,比水量≥0.9kg/t。

实施例1:

以生产碳含量0.08%~0.10%钢种为例对本发明作进一步说明。

一种减少亚包晶钢生产中液位波动的控制方法,具体包括:

1、精炼加热时间5min。

2、补加硅铁0.68kg/t,中碳锰铁0.64kg/t。

3、精炼结束时碳含量控制在0.083%。

4、钢水过热度30℃。

5、使用碱度为1.35的保护渣。

6、结晶器宽侧水缝流速6m/s,窄侧7m/s。

7、生产前铸机辊缝±0.5mm合格率92%。

8、水嘴堵塞率1.87%。

9、二冷比水量0.9kg/t。

实施例2:

以生产碳含量0.12%~0.14%钢种为例对本发明作进一步说明。

一种减少亚包晶钢生产中液位波动的控制方法,具体包括:

1、精炼加热时间6min。

2、补加硅铁0.56kg/t,中碳锰铁0.51kg/t。

3、精炼结束时碳含量控制在0.136%。

4、钢水过热度29℃。

5、使用碱度为1.35的保护渣。

6、结晶器宽侧水缝流速6m/s,窄侧7m/s。

7、生产前铸机辊缝±0.5mm合格率94%。

8、水嘴堵塞率1.92%。

9、二冷比水量0.9kg/t。

实施例3:

以生产碳含量0.10%~0.12%钢种为例对本发明作进一步说明。

一种减少亚包晶钢生产中液位波动的控制方法,具体包括:

1、精炼加热时间6min。

2、补加硅铁0.41kg/t,中碳锰铁0.51kg/t。

3、精炼结束时碳含量控制在0.118%。

4、钢水过热度32℃。

5、使用碱度为1.35的保护渣。

6、结晶器宽侧水缝流速6m/s,窄侧7m/s。

7、生产前铸机辊缝±0.5mm合格率93%。

8、水嘴堵塞率1.85%。

9、二冷比水量0.9kg/t。

本发明针对包晶反应,控碳含量,减弱包晶反应,结晶器内坯壳均匀生长,二冷段内铸坯鼓肚,采取了有效的措施,通过上述方法使亚包晶钢生产液位波动降低75%,保证生产稳定顺行。

以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

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